摘要:某铸造厂接纳布袋除尘器处理抛丸机爆发的厦气,运行效果显示,厦气经处理后可以实现达标排放,且处理效率抵达88%以上。
铸造及机加工企业生产历程中普遍应用到抛丸机,用于铸件、机加工件的外貌处理。抛丸机在打砂历程中,会爆发大宗的粉尘,严重地污染作业情况和周边大气情况。’‘旧前比较常用的除尘要领主要有旋风除尘、布袋(或滤芯)除尘及旋风+布袋+水帘的综合除尘的要领,种种要领均能起到一定的除尘效果。
某厂以生产矿山用铸铁件为主,设计生产规模为6万吨/年。原质料主要为生铁、废钢以及种种辅料。本项目工程总投资 9329万元,环保投资752万元。公司现有职工170人。项目主要生产工序包括造型及制芯、熔化、浇铸、混砂、清理及热处理工艺,具体工艺流程及排污节点见图1。
建设项目生产历程中主要爆发的污染物以废气为主,主要包括熔炼工段、砂处理工段、抛丸工段、打磨工段爆发的烟、粉尘等等,抛丸工段爆发的粉尘占有一定的比重。
建设项目利用抛丸机抛出的高速弹丸清理铸件外貌的粘砂或氧化皮,这些清理下来的废物形成粉尘,由排气筒外排。企业为了适应差别工件外貌清理的要求,配套建设了吊钩式、台车式及转台式抛丸机各一台,每台均配有布袋除尘,设计除尘效率为95 %,企业目前已经投人生产2年的时间。
含尘气体进人布袋除尘器,经气流漫衍板均流、降速,颗粒较大的灰尘在重力的作用下直接落人灰斗,其余含尘烟气弥漫于过滤室袋间空隙中被滤袋阻留。净化后废气透过袋壁经滤袋导口搜集,由通风机吸人后排放于大气中。
随着除尘器事情时间的加长,滤袋外外貌粘附的粉尘将不绝增加。当通风阻力抵达控制卜限时,必须实时对布袋进行反吹清灰,除尘器设有专用风机用于布袋反吹。具有足够动量的反吹民风流由旋臂口吹人滤袋导口,阻挡过滤气流并改变袋内压力工况,引起滤袋实质性振击,抖落积尘,旋臂分圈逐个反吹,当滤袋阻力下降到下限时,反吹风机自动停止事情。
图1生产工艺及排污节点流程图
企业现有三台抛丸机划分为台车式抛丸机、转台式抛丸机和吊钩式抛丸机,位于主生产车间外。每台抛丸机均配套建设了布袋除尘器,并设置2根16m高排气筒及1根18m高排气筒。凭据实际视察,车间高度为18m。
3.1、监测点位:
为了进一步确定布袋除尘器除尘效率,在每台抛丸机除尘器前、后各设置1个监测点位,共计6个监测点。
3.2、监测项目:
监测项目确定为粉尘排放浓度、烟气流量两项。
3.3、监测频率:
连续监测2天,每天监测3次。
3.4、监测期间工况:
监测期间生产正常稳定,两日生产工况为设计值的85.6%和91.5%。
3.5、评价标准:
该工序外排废气执行排放标准见表1。
表1抛丸工序粉尘排放执行标准
3.6、监测结果:
经过2天的监测,具体监测结果见表2。
表2抛丸工序粉尘监测结果表
由表1可以看出,台车式抛丸机排气筒粉尘平均排放浓度为37.4m}/m'、排放速率为0.6k/h;转台式抛丸机排气筒粉尘平均排放浓度为55.6mg/m³、排放速率划分为0.8kg/h;吊钩式抛丸机排气筒粉尘平均排放浓度为54.4mg/m³、排放速率为0.8kg/h。废气经布袋除尘器处理后,外排废气均切合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二*标准要求。各抛丸机除尘效率划分为88.9% , 89.4%和88.4%,均未抵达设计除尘效率95%的要求。
4、除尘投资估算:
建设项目三台差别型号抛丸机均接纳型号为LET-216布袋除尘器,具体投资及使用情况见表3。
表3抛丸机除尘器投资及使用情况表
由上表可以看出,本项目布袋除尘器总投资约为148万元,约占项目总环保投资的19.7%,占总投资的1.59%,占比较大。由于项目本阶段除尘仅接纳布袋除尘一种除尘方法,致使布袋在生产历程中磨损严重,虽然外排废气抵达国家划定的排放标准,可是除尘效率不可抵达设计要求,且使用年限较短,造成企业环保投资金额较大。
建设项目接纳布袋除尘器处理抛丸粉尘,针对差别型号抛丸机其除尘效率没有太大差别,基本坚持在88%-90%之间,远低于95%的设计除尘效率。另外,在设施使用寿命方面,纯粹的接纳布袋除尘器处理抛丸废气,布袋使用寿命远低于一般环保设施的使用年限。由此建议,关于处理抛丸废气应接纳旋风+布袋的除尘方法,该要领不但可以提高除尘效率,还可以降低粉尘对布袋除尘设备的磨损,包管了设备性能,降低了维修量,延长了除尘器滤袋的使用寿命!